Incident Overview

Date: Sunday 2 December 2001
Aircraft Type: Dornier 328-110
Owner/operator: OLT Ostfriesische Lufttransport
Registration Number: D-CATS
Location: Bremen Airport (BRE/EDDW) – ÿ Germany
Phase of Flight: Landing
Status: Substantial, written off
Casualties: Fatalities: 0 / Occupants: 3
Component Affected: Aircraft components, specifically the left main gear, the left wing, and the left propeller.Aircraft components, specifically the left main gear, the left wing, and the left propeller.
Investigating Agency: BFUBFU
Category: Accident
An aircraft touched down on runway 27 at Bremen following a ferry flight from Braunschweig. Due to a combination of factors, including reverse flight and a rapid deceleration, the aircraft drifted to the right, causing the pilot to apply left rudder. The aircraft then turned 15 degrees to the left, leading to a collapse of the left main gear and subsequent impacts on the runway. The aircraft came to rest 1150 meters from the threshold.An aircraft touched down on runway 27 at Bremen following a ferry flight from Braunschweig. Due to a combination of factors, including reverse flight and a rapid deceleration, the aircraft drifted to the right, causing the pilot to apply left rudder. The aircraft then turned 15 degrees to the left, leading to a collapse of the left main gear and subsequent impacts on the runway. The aircraft came to rest 1150 meters from the threshold.

Description

The aircraft touched down on runway 27 at Bremen following a ferry flight from Braunschweig. Reversers were selected and the aircraft decelerated. At a groundspeed of 60 knots the Dornier started to drift to the right, causing the pilot to apply left rudder. The aircraft turned 15 degrees to the left following which the pilot applied rudder again. The aircraft now swung 135 degrees to the right, causing the left main gear to collapse. The left wing and left propeller struck the runway. The aircraft came to rest 1150 m from the threshold. The Do-328 AOM describes the co-pilot has to call the speed while decelerating through 60 knots. At that speed, the reverse thrust should be discontinued. SCHLUSSFOLGERUNGEN: “Der Unfall ist darauf zurckzufhren, dass 1) bei der Rckenwindlandung im Umkehrschubbetrieb due Geschwindigkeitsanzeige im Cockpit unbrauchbar wurde; 2) das trainierte Verfahren zur Zusammenarbeit der Besatzung nicht eingehalten wurde; 3) das Flugzeug mit abnehmender Geschwindighkeit im Umkehrschubbetrieb instabil wude; 4) der Umkehrschubbetrieb beibehalten und notwendige Richtungskorrekturen mit einem nur begrenzt steuerbaren Bugrad und dem Seitenruder vorgenommen wurden; 5) das Flugzeug bersteuert wurde. Beitragend zu den Ursachen war, dass: 1) sowohl im AFM als auch im AOM keine Hinweise auf eine Beeinflussung der Geschwindigkeitsanzeige durch den Umkehrschubbetrieb in Verbindung mit Rckenwind bis zurn zul„ssigen Wert gegeben werden, 2) im Kapitel 05 des AFM keine Hinweise auf eine ingeschr„nkte Steuerbarkeit im Umkehrschubbetrieb mit Rckenwind gegeben werden, 3) die im Kapitel 10 des AOM gegebenen Hinweise fr die Benutzung der Schubumkehr im Kapitel 05 des AFM nicht enthalten waren, 4) im Umkehrschubbetrieb bei Rckenwindeinfluss das Flugzeug urn die Hochachse nicht differenziert genug steuerbar war.”

Primary Cause

Reverse flight and inadequate control during reverse operation, coupled with a failure to adhere to established procedures and a lack of steering capability during reverse flight.Reverse flight and inadequate control during reverse operation, coupled with a failure to adhere to established procedures and a lack of steering capability during reverse flight.

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